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橡膠助劑(jì)鋅鹽濃(nóng)縮液預(yù)處理技術有哪些?

來源(yuán):本站日期:2023-03-31 02:37:50 瀏覽:2150
       橡膠助(zhù)劑鋅鹽濃縮液預處理技(jì)術(shù)有哪些?草莓丝瓜向日葵黄瓜榴莲污绿巨人蒸發器小(xiǎo)編和大家一起聊聊關於橡膠助(zhù)劑鋅鹽濃(nóng)縮液如何進行預處理,怎麽預(yù)處理後進入蒸發係統。
       一、橡膠助劑廢水的特點和危害
       橡膠助劑生產過(guò)程中會產生相當數量的“三廢”和部分(fèn)副產物,對(duì)環境汙(wū)染嚴重。其中橡膠(jiāo)助劑生產過程中(zhōng)產生的生產廢水(shuǐ)主要來自水洗工序廢(fèi)水和過(guò)濾母液,COD濃度高、鹽(yán)分高、可生化性差、處理難度大、含有大量的難降解雜環類有機物,其相對分(fèn)子質量大、毒性(xìng)強(qiáng)、結構成分複雜、性質穩定(dìng)、易於富集(jí),且具有三致作用,即致癌、致畸(jī)、致突變,如直(zhí)接排放將對環境造成極大的危害。
橡膠助劑鋅鹽濃縮液
       二、橡(xiàng)膠助劑(jì)生產工藝
       橡膠助劑二乙基二硫代氨基(jī)甲酸鋅、二丁基二硫代氨(ān)基甲酸鋅、乙基苯基二硫代氨基甲酸鋅等生產會產生鋅鹽廢水,其pH值為6~6.5 ,調節池中有大量漂浮物料,一般采用液堿預處理調整pH值為8 ~9 ,析出氫氧化鋅和少量鹽,壓濾後回用;清液經過MVR和三效蒸發,蒸出水進入生化處理係統,處理後達(dá)標排放。
       三效蒸發濃縮液經槽式除(chú)鹽設備(材質為鐵)降溫至一定溫度後出鹽,人(rén)工清理鹽後(hòu)繼續進入三效蒸發器(MVR)蒸發(fā)。
       三、橡膠助劑生產過程中存在問題
       生產中存在問題:
       三(sān)效蒸發(fā)器(MVR)結垢嚴重,平均20 ~25天清垢一次,費用1萬元左右。三(sān)效蒸發設計蒸發(fā)量和(hé)實際蒸發(fā)量相差(chà)較大,蒸發量較低且不穩定。
       另(lìng)外,三效蒸發濃縮水循(xún)環蒸發至固含量37%~39%接近飽和時,對濃縮水含鹽量沒有進行(háng)測量,繼續進入三效進行蒸發(fā),導致無水(shuǐ)蒸出(chū),熱量損耗(hào)和結垢趨勢增加,三效蒸發(fā)器堵塞嚴(yán)重而停產。
濃縮水循環蒸發降溫時,使用鐵質降溫槽,鐵經過鹽(yán)和堿的腐蝕,大量(liàng)脫落進入循環蒸發水中,導致三(sān)效蒸發器腐蝕加劇,縮短使用(yòng)壽命。溫(wēn)度降至60℃,硫酸(suān)鈉溶解度為45.3 g,大量硫(liú)酸鈉不能析出,降低
    三效蒸發器的蒸發效率(lǜ)。
       草莓丝瓜向日葵黄瓜榴莲污绿巨人針對橡膠助(zhù)劑鋅鹽(yán)濃縮液進行工(gōng)藝改(gǎi)造,對預處理工藝,控製蒸發節點的(de)含鹽量(liàng)標準,防止無效蒸發,盡可能的降(jiàng)低循環蒸發固含量和COD,提高蒸發效率(lǜ)。
 

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